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四川巨龙液冷科技有限公司
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作者:四川巨龙液冷 发布时间:2025-10-27 浏览量:

四川地区严格执行国家及地方技术规范,其中GB/T 7190-2008《玻璃纤维增强塑料冷却塔》与DB51/T 3068-2024《工业冷却塔运行维护技术规范》构成核心框架。以成都市垃圾渗滤液处理厂四台方形逆流冷却塔填料更换项目为例,施工团队严格采用改性PVC斜梯波片填料,配合旋转布水系统优化,使热交换效率提升18%,循环水温差稳定控制在5℃以内,完全符合GB 50050-2017对能耗指标的要求。
在操作规范层面,《冷却塔检修规程范本》明确要求施工前必须执行“断电-挂牌-通风”三步安全程序。例如绵阳某钢厂项目中,维修团队在作业前切断电源并悬挂警示牌,通过轴流风机强制通风2小时,确保塔内有害气体浓度低于GBZ 2.1-2019职业接触限值。填料组装时采用粘结式工艺,在环境温度≥5℃的平整地面完成组装,每组填料需用平钢板压实防止脱胶,堆放高度不超过2米,与塔壁、柱梁缝隙控制在≤20mm。
四川地区冷却塔填料更换注重材料性能与工况匹配度。根据水质特性选择填料类型:当悬浮物浓度>100mg/L时推荐点滴式填料,如S波填料;<50mg/L时选用薄膜式填料;介于50-100mg/L时采用点滴薄膜混装式。成都某电子厂项目采用改性PVC填料,在进塔水温≤45℃时表现优异,而攀枝花某矿企因进塔水温达65℃,选用耐高温聚丙烯(PP)填料,其耐温性能提升至100℃,寿命延长至10年。
新型材料应用方面,成都三缘玻璃钢研发的生物基填料以植物纤维替代传统PVC,生物降解率达90%,全生命周期碳排放减少35%。在乐山某光伏企业项目中,该填料使冷却塔整体碳足迹降低20%,年减少CO₂排放量相当于种植5万棵乔木。此外,纳米防腐涂层填料在自贡某化工企业应用中,耐腐蚀性能提升3倍,设备维护周期由1年延长至3年。
四川地区填料更换施工遵循“拆除-清理-安装-验收”标准化流程。在拆除阶段,关闭电机电源后拆除填料拉筋,采用高压水枪与硬毛刷逐块清洗旧填料,目测水垢脱落情况直至填料表面还原本色。如冷冻一期4#冷却塔因水质差导致填料脱落,施工团队在塔内潮湿环境中连续作业24小时,清理污泥浸透的旧填料,确保无残留杂质。
安装阶段采用粘结式组装工艺,填料接触点需处于同一水平面,压接过程中受力均匀。宜宾某数据中心项目采用吊装式填料安装,通过支撑型格板减少通风阻力,格板耐腐蚀性能与填料匹配,跨度设计符合塔体结构要求。安装时严禁直接踩踏填料,需铺设平板作业,且施工过程中禁止在填料上方焊接,必要时采取防火隔离措施。
案例1:成都龙泉经开区电子厂冷却塔智能改造项目
该项目涉及2台100吨逆流式冷却塔的填料更换与智能布水系统升级。采用改性PVC填料配合变频风机,使冷却效率提升20%,年耗电量降低180万度,获得四川省节能技术改造奖励基金支持。通过安装振动传感器与温度探头,实现设备运行状态实时监控,故障预警准确率达95%。
案例2:绵阳某钢厂冷却塔防腐蚀工程
针对冷却塔钢结构腐蚀问题,采用纳米改性玻璃鳞片涂料进行防腐处理。经第三方检测机构验证,涂层耐盐雾试验达1000小时,耐酸碱性能提升2倍,设备维护周期由1年延长至3年,年减少维修成本120万元。
案例3:宜宾某数据中心冷却塔节能改造
通过更换高效低阻填料与集成热泵余热回收装置,使冷却塔能效比提升至1.25,PUE值降低至1.18,年减少二氧化碳排放2000吨,成为西南地区首个获得LEED铂金认证的冷却塔改造项目。
面向2030年,四川冷却塔填料更换行业将呈现三大发展趋势:
面对挑战,行业需加快制定《四川冷却塔填料更换技术规范》地方标准,通过产教融合培养复合型技术人才,每年为行业输送200名专业技术人才,缓解人才短缺问题。同时,需加强国际技术合作,引进德国、日本等国家的先进填料生产与施工工艺,提升本土企业国际竞争力。

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